液壓油三次發(fā)黑的原因
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        一臺40T的立式拉床,在2000年3~6月期間,發(fā)生了液壓箱中油三次發(fā)黑的情況,同時機(jī)床工作失靈,拉削無力,機(jī)床主要的部件徑向柱塞泵多次咬死。在排除故障的過程中,由于維修人員缺乏對故障原因的分析能力,幾次錯判,在維修過程中多次錯過正確修理機(jī)會,更換了不該更換的部件,浪費(fèi)了大量的時間及精力。

        在機(jī)床第一次出現(xiàn)液壓油發(fā)黑時并沒引起注意,直到柱塞泵咬死,電動機(jī)無法轉(zhuǎn)動。拆開泵進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)在油泵內(nèi)壁圓周上有許多生鐵粉,轉(zhuǎn)子中部分柱塞與孔的配合較松,因此認(rèn)為是柱塞與孔間隙過大磨損所引起,即對咬死的部分柱塞進(jìn)行了研配及修理,并更換了部分軸承等備件。但裝配后使用沒多久故障重又再現(xiàn),要用6大桶油才能加滿的一箱油又變成了黑色,油中混入了大量的鐵粉,泵最后又被咬死。拆開后檢查同前次大致相同,根據(jù)檢查,修理工仍認(rèn)為是轉(zhuǎn)子與柱塞磨損過大所造成,因此即購買了一轉(zhuǎn)子裝上使用,但裝上使用不到一周,情況與前二次一樣,最后泵又被咬死。在這種情況下,按理應(yīng)分析一下出現(xiàn)鐵粉的可能原因,可是有關(guān)的維修人員對油中大量鐵粉的來源感到不可理解,認(rèn)為前二次的修理在泵中也沒有可再查找的部位,所以將檢查的重點(diǎn)放在油缸部分,認(rèn)為可能是油缸內(nèi)的磨損,對兩個油缸進(jìn)行了拆卸檢查,結(jié)果一無所獲。當(dāng)時我們得知該故障后,對油中出現(xiàn)大量鐵粉的情況進(jìn)行分析認(rèn)為是:鐵粉一定與泵內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)的部件有關(guān),如果油缸內(nèi)拉毛,在短期內(nèi)是絕不會磨出大量鐵粉的,檢查應(yīng)放在油泵部分,因此要求維修工對油泵進(jìn)行重點(diǎn)檢查。在對油泵翻身檢查時,油泵的內(nèi)圈(鼓輪)突然掉出,原來該部分與D42234軸承配合的內(nèi)圈因跑圈,在直徑約170mm的圓周上單面已磨損了5mm以上。由此磨出的大量鐵粉,造成了液壓油發(fā)黑,軸承損壞,軸咬死,機(jī)床無法正常工作。因此對磨損部位進(jìn)行了鑲嵌修復(fù),更換了損壞的軸承,同時根據(jù)分析,原來的轉(zhuǎn)子是不影響使用的,因此,將更換下的轉(zhuǎn)子重又裝上使用,機(jī)床正常。這一故障,由于判斷上的失誤,磨出的鐵粉使機(jī)床的液壓元件受到損壞,因三次修理及購買備件,浪費(fèi)了大量的金錢和時間,給生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重影響。

       這一故障的修理,說明在故障診斷中,多運(yùn)用一些基本原理來考慮問題,有時候能使問題簡單化。相反,如果不加分析或僅注意表面現(xiàn)象就事論事地處理故障,所花費(fèi)的代價是巨大的。

       在設(shè)備維修中,做好對故障現(xiàn)場診斷,是保證快速、準(zhǔn)確處理故障的前提。只有在維修過程中通過不斷的摸索和總結(jié),才能提高工作效率和保證維修質(zhì)量。


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